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SNCR與COA聯(lián)合脫硝在循環(huán)流化床的運用

安徽華誼化工有限公司(簡稱華誼化工)現(xiàn)有3×150t/h燃煤鍋爐建于2011年,執(zhí)行GB13223—2011《火電廠大氣污染排放標準》。2015年,華誼化工采用選擇性非催化還原(SNCR)法脫硝,使用非觸媒SNCR全程變量噴射脫硝裝置,脫硝裝置滿足NOx質(zhì)量濃度<100mg/m3。2018年新環(huán)保法頒布后,國家對化工企業(yè)的燃煤鍋爐排放指標要求日趨嚴格,為了更好地適應發(fā)展需要,2018年,華誼化工對現(xiàn)有燃煤鍋爐進行煙氣脫硝升級改造。

1 脫硝系統(tǒng)概況
華誼化工采用SNCR+氣相循環(huán)氧化吸收協(xié)同(COA)脫硝工藝。SNCR脫硝項目于2015年建設,2016年6月投用;氣相COA脫硝系統(tǒng)于2018年8月建設,2019年4月投用。
1.1 SNCR脫硝部分
SNCR脫硝系統(tǒng)是通過在鍋爐中合適的溫度區(qū)域噴入還原劑(氨水),將其余NOx反應,生成氮氣和水。由于在爐膛內(nèi)高溫區(qū)域發(fā)生還原反應,所以SNCR脫硝又稱為爐內(nèi)脫硝。
SNCR脫硝系統(tǒng)是經(jīng)實踐證明的高效爐內(nèi)脫硝系統(tǒng),可有效減少工廠NOx的排放量。采用氨水作為還原劑,實現(xiàn)鍋爐煙氣全自動高效爐內(nèi)脫硝。
以氨水溶液作為還原劑的總反應式為:

1.2 氣相COA脫硝部分
氣相COA脫硝系統(tǒng)包括高壓氧氣輸送減壓系統(tǒng)、臭氧發(fā)生系統(tǒng)、脫硝劑存儲系統(tǒng)、脫硝劑輸送系統(tǒng)及脫硝劑噴射系統(tǒng)等。COA脫硝技術通過在循環(huán)流化床反應器內(nèi)噴入一定量的臭氧,將煙氣中NO氧化成NO2后,再被吸收塔內(nèi)的鈣吸收劑反應吸收。
氣相COA脫硝系統(tǒng)主要控制氧化劑(臭氧)的量和加入到循環(huán)流化床脫硝裝置內(nèi)的消石灰量。氧化劑(臭氧)的添加量根據(jù)出口NO濃度來確定,消石灰的添加量由NO2的排放量調(diào)節(jié)。
COA脫硝工藝的基本原理為:循環(huán)流化床反應器側(cè)噴入的臭氧與NO反應,生成NO2,在吸收塔內(nèi),激烈湍動的消石灰流化床層,與擁有較大比表面積的消石灰和噴入的水幕接觸,形成局部濕潤的消石灰以促進吸附NO2,完成脫硝過程。
COA脫硝工藝的主要化學反應式為:

2 脫硝系統(tǒng)調(diào)試情況
2019年5月30日—6月13日,對1#、2#、3#爐進行查定,結(jié)果表明:NO氧化成NO2的氧化效果有差異,NO2吸收效果不夠理想。
2.1 脫硝效果
設計脫硫塔入口NO質(zhì)量濃度為150mg/m3(干標,φ(O2)=6%,以NO2計),經(jīng)氣相COA脫硝后滿足NO質(zhì)量濃度≤50mg/m3(干標,φ(O2)=6%,以NO2計)要求。但是實際運行情況為:試投運初期脫硫島入口NOx質(zhì)量濃度<80mg/m3時,脫硫島出口NO 質(zhì)量濃度<50mg/m3;此外,NO較難控制,NO質(zhì)量濃度有所波動,波動時總NOx質(zhì)量濃度有時>50mg/m3;NO質(zhì)量濃度最低僅能達到7~8mg/m3。
2.2 消石灰耗量
設計脫硫脫硝合計消耗石灰質(zhì)量流量≤1t/h,查定期間,消耗石灰質(zhì)量流量達到1.5~2t/h時,氣相COA脫硝效果仍滿足不了設計要求。
2019年6月14日—21日,在前期查定的基礎上,從控制手段,即脫硫塔床層壓降控制、脫硫塔出口溫度控制、布袋除塵器灰斗料位控制、臭氧發(fā)生器運行模式、消石灰給料量控制、爐內(nèi)脫硫、煤種選擇、鍋爐燃燒控制、SNCR投用等方面進行進一步參數(shù)優(yōu)化,并對生石灰品質(zhì)進行多次分析化驗,結(jié)果表明:氣相COA脫硝不達標的主要原因為生石灰品質(zhì)不達標及消石灰比表面積不足;此外,煙氣中存在N2O對NOx排放有一定影響。

隨著生石灰、消石灰品質(zhì)的不斷提升,參數(shù)的優(yōu)化,NOx脫除要求滿足了進口NOx質(zhì)量濃度(≤150mg/m3)、出口NO質(zhì)量濃度(<50mg/m3)的要求。

3 脫硝系統(tǒng)驗收情況
1#~3#爐脫硫脫硝性能數(shù)據(jù)見表1。
1#~3#爐能耗數(shù)據(jù)見表2。

4 脫硝系統(tǒng)正常運行情況
4.1 排放情況
華誼化工鍋爐基本維持單爐70%負荷運行,氣相COA脫硝系統(tǒng)驗收后,脫硝一直采用SNCR+氣相COA運行模式,根據(jù)蕪湖市重污染天氣應急指揮部發(fā)布的污染天氣預警進行鍋爐排放指標的控制。重污染天氣時,NOx排放質(zhì)量濃度穩(wěn)定,達到排放要求(<50mg/m3),一般為30~50mg/m3。
4.2 SNCR脫硝系統(tǒng)運行情況
華誼化工SNCR脫硝系統(tǒng)運行至今,還存在以下問題:
(1)噴槍、噴頭磨損嚴重,使用周期短,一般使用壽命為2~3個月。
(2)采用自行調(diào)配的氨水,氨水濃度變化較大,且在氣相COA脫硝系統(tǒng)投運時,對NOx排放質(zhì)量的控制波動較大,將氨水質(zhì)量分數(shù)穩(wěn)定在10%~15%后,NOx質(zhì)量濃度控制穩(wěn)定。
4.3 臭氧發(fā)生器運行情況
臭氧發(fā)生器自投用以來,運行穩(wěn)定,產(chǎn)量調(diào)整及時,氧氣耗量、電耗等均在設計范圍內(nèi),機組在70%負荷運行時,臭氧質(zhì)量流量在15kg/h左右。
5 結(jié)語
經(jīng)過近1a的運行觀察,得出以下結(jié)論:
(1)通過SNCR+氣相COA脫硝系統(tǒng)結(jié)合使用,NOx排放質(zhì)量濃度達到DB37/664—2019《火電廠大氣污染物排放標準》的要求。
(2)運行過程中對各操作有一定程序和要求:穩(wěn)定氨水質(zhì)量分數(shù)在10%~15%最佳;氨水使用前觀察霧化效果,在氨逃逸體積分數(shù)小于10×10-6下,盡可能多用氨水控制NO質(zhì)量濃度;臭氧的使用量由NO濃度控制,當NO濃度上升時,增加臭氧量,將NO轉(zhuǎn)化為NO2由消石灰和水在吸收塔通過半干法吸收??刂芅O體積分數(shù)在10×10-6~20×10-6,NO體積分數(shù)小于20×10-6。
(3)對吸收NOx的消石灰也有要求,消石灰比表面積應大于15m2/g,純度為80%以上。
文獻信息
陶天峰.SNCR與COA聯(lián)合脫硝在循環(huán)流化床的運用[J].氮肥與合成氣,2021,49(02):9-11.
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