數(shù)字萬用表測電纜電線斷點(diǎn)的方法 (武漢東西湖區(qū)供電公司,武漢430040) [摘要] 通過對電網(wǎng)內(nèi)發(fā)生的一起110kV線路事故引發(fā)越級跳閘事故的分析,闡述了事故現(xiàn)場情況、原因分析、現(xiàn)場結(jié)論等,并提出了相關(guān)防范措施。 事故前,系統(tǒng)運(yùn)行方式如圖1所示。電廠電源通過05開關(guān)供A變電站,再經(jīng)A變電站04開關(guān)送B變電站04開關(guān)帶#2主變(B變電站#1主變由其它電源送電),然后經(jīng)B變電站06開關(guān)送C變電站07、04開關(guān)至220kV變電站33開關(guān)并接入系統(tǒng)。系統(tǒng)負(fù)荷有A變電站全站、C變電站全站和B變電站1臺主變。 某日,A變電站04開關(guān)零序Ⅰ段、接地距離Ⅰ段動作跳閘;同時C變電站07開關(guān)零序Ⅱ段、接地距離Ⅱ段動作跳閘,檢無壓重合閘動作成功,零序后加速動作。C變電站07開關(guān)跳閘未成功,裝置顯示: (1)零序Ⅱ段,16.942A;加速永跳,27.649A;Ⅲ跳失敗。 (2)接地距離Ⅱ段,0.577Ω+j0.746Ω;C相接地,16.7km。 220kV變電站33開關(guān)零序Ⅱ段、接地距離Ⅱ段動作跳閘,重合閘檢無壓重合不成功,導(dǎo)致C變電站全站、B變電站#2主變失壓,電廠帶A變電站孤網(wǎng)運(yùn)行。經(jīng)巡視檢查得知,線路2的#5桿C相110kV跳線燒斷。 (1)220kV變電站33開關(guān)配置光纖縱差保護(hù)、零序電流保護(hù)(停用零序Ⅰ段)、距離保護(hù)(相間和接地),該開關(guān)重合閘為檢無壓重合. (2)C變電站07開關(guān)配置零序電流、距離保護(hù)(相間和接地),該開關(guān)重合閘為檢無壓重合;C變電站04開關(guān)設(shè)置光纖縱差保護(hù)、零序電流保護(hù)(停用零序Ⅰ段)、距離保護(hù)(相間和接地),該開關(guān)重合閘為檢同期重合. (3)其它開關(guān)按雙電源進(jìn)行配置,重合閘均停用。 以上開關(guān)保護(hù)均帶方向。C變電站07開關(guān)操作機(jī)構(gòu)為液壓機(jī)構(gòu),SF6開關(guān);其余開關(guān)均為液壓機(jī)構(gòu)少油開關(guān)。 經(jīng)檢查,C變電站直流電源未見異常,能滿足開關(guān)正常跳合閘要求;對C變電站07開關(guān)進(jìn)行的傳動試驗表明,該開關(guān)能正常跳合閘,液壓機(jī)構(gòu)能正常打壓。最后,根據(jù)說明書對C變電站07開關(guān)了進(jìn)行模擬開關(guān)跳閘—重合閘—再跳閘試驗,測試結(jié)果顯示:C變電站07開關(guān)操作機(jī)構(gòu)額定壓力為26.5MPa,跳閘后,其壓力下降至24.5MPa(不符合說明書分閘油壓降不大于1.5MPa的技術(shù)指標(biāo)),該開關(guān)未能對重合閘進(jìn)行有效地閉鎖(說明書規(guī)定閉鎖重合閘壓力為25.5MPa),從而導(dǎo)致開關(guān)重合成功;開關(guān)重合成功后壓力值實測為22.5MPa,而開關(guān)閉鎖跳閘壓力值為23MPa,因此閉鎖跳閘回路,造成越級事故的發(fā)生。 (4)檢查B變電站04開關(guān)保護(hù)裝置TA接線,發(fā)現(xiàn)該TA極性接反。 綜上所述,本次越級跳閘事故原因為:當(dāng)110kV線路2發(fā)生C相斷線故障時,A變電站04線開關(guān)零序Ⅰ段、接地距離Ⅰ段正確動作跳閘;B變電站04開關(guān)因TA保護(hù)極性接反而拒跳;C變電站07開關(guān)零序Ⅱ段、接地距離Ⅱ段動作跳閘,重合閘未有效閉鎖導(dǎo)致開關(guān)重合成功,因故障未消除,零序后加速保護(hù)動作,又由于該開關(guān)操作機(jī)構(gòu)壓力降低,閉鎖了跳閘回路,使開關(guān)跳閘不成功,導(dǎo)致上一級220kV變電站33開關(guān)零序Ⅱ段、接地距離Ⅱ段動作,從而造成C變電站全站、B變電站#2主變停電。
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