3個月時間連續(xù)發(fā)生多起主機拉缸、活塞頭燒損、活塞環(huán)卡死...到底那根玄出了問題
機械設備的可靠運行、科學合理的管理、積極 妥善地處理各種事故及故障,無疑是對安全生產(chǎn)最 大的保障。作為船舶主動力推進裝置的柴油機,是 整艘船舶的心臟,而燃燒室部件又是柴油機的心臟,燃燒室部件的好壞將直接影響整艘船舶的安全 與否。根據(jù)英國勞氏組織的調研獲知,80%以上的機械事故與人的因素密切相關,也就是人的操作與 管理在柴油機使用過程中起主要作用。柴油機缸套 的磨損、拉缸,均有其內在的規(guī)律和誘因。只要輪機管理人員有足夠的柴油機知識和安全意識,許多 事故完全可以避免。某船主機型號SULZER 6RLB56,功率5640 kW,額定轉速130 r/minopiston-head burnt;running-in;piston-ring stuck進港期間,第6缸(運轉7208 h,沒發(fā)現(xiàn)缺陷) 正常吊缸檢修。活塞吊出后,發(fā)現(xiàn)缸套氣口處有多 條裂紋,活塞檢測正常,更換新缸套、全部活塞環(huán) 后裝復。2) 9月14日航行抵越南胡志明港,因第4缸 缸套漏水吊缸,發(fā)現(xiàn)嚴重拉缸,缸套有多條橫向、 縱向裂紋,第1道活塞環(huán)卡死在活塞令槽中,更換 新缸套和備用活塞組。3) 9月21日自國內張家港滿載出航,第二天 剛出長江口,因第6缸缸套裂損、大量漏水,漂航 吊缸。發(fā)現(xiàn)缸套嚴重拉傷,內表面多處金屬剝落, 活塞頭第1道環(huán)槽以上部分被1 ~3 mm的金屬包 層裹住,明顯是與缸套高溫摩擦形成金屬焊接現(xiàn) 象,更換新缸套和備用活塞頭。第6缸距8月5日 換新缸套僅使用557 ho4) 10月23日中午,第2缸、第4缸缸套同 時裂漏。因前方有10級臺風,同時船上也沒有備 用缸套,只好封2缸慢速開往福建的三都澳錨地避 風等候缸套備件。在錨地船員又吊第2缸、第4 缸,發(fā)現(xiàn)缸套氣口處多條橫向裂紋,表層多處剝 落,活塞環(huán)全部卡死,活塞頭部第1道環(huán)槽以上被 金屬包裹,船員敲除包層約1 ~3 mm后打磨換新 后裝復。第4缸距9月14日換新缸套僅使用334 ho5) 10月28日,09:15由三都澳錨地開航, 13:10定速,18:00又發(fā)生第3缸、第5缸嚴重敲 缸、第6缸再次裂漏一系列不正常現(xiàn)象,船舶無法 繼續(xù)航行,10月29日錨泊福建建平海港外錨地。船員再次吊出第6缸換新缸套,因第1道環(huán)槽燒 熔,活塞環(huán)無法取出,船上已無備用活塞和缸套, 只得封第6缸、第3缸慢速開往廈門港錨地等待備 件和安排廠修。這次第6缸缸套主機運轉僅28 ho6) 10月31日到11月3日,該船在廈門錨地航修,并由公司技術部門組織調查,查找分析原 因。在廈門錨地,更換第1缸、第6缸的活塞頭;第1缸、第3缸、第5缸的缸套。拆檢中發(fā)現(xiàn)第1 缸、第3缸的汽缸油注油器被積碳咬死,各裂損缸 套的裂紋大多在氣口附近,呈橫向斷裂狀,少則4 條,多則16條。從事故現(xiàn)象來看,該船柴油機主要發(fā)生汽缸拉缸、裂漏、活塞頭燒損、活塞環(huán)卡死以及注油器積 碳咬死等故障。自8月5日起到10月31日,在不足3個月的時間里,共損壞汽缸套9只,活塞頭3 只。其中有3只汽缸套損壞時僅工作557 h、334 h 、28 ho分析事故原因如下。1) 拉缸原因。柴油機活塞與缸套因間隙過小或配合不當,造成局部金屬熔合焊接繼而撕裂的現(xiàn)象,當裂紋擴展到一定程度便引起裂漏。從對該船的調查中發(fā)現(xiàn),主機換新缸套、活塞等重要運動部 件后,沒有進行必要的磨合。吊缸后試車時重新注 入的冷卻水溫度沒到60 Y ,平時機器暖缸也不充 分,使缸套內外形成較大的溫差應力。2) 活塞頭燒損原因?;钊鋮s系統(tǒng)長期不檢查形成油垢,致使活塞冷卻不良,活塞頭內部冷卻腔碳化油層達1 ~3mm,水中含有大量油污,嚴重影響活塞冷卻的傳熱效果。3) 活塞環(huán)卡死、注油器咬死原因。由于汽缸油調節(jié)失誤導致以上問題。8月6日輪機日志記 錄:第一次吊第6缸后將所有汽缸油注油器總成調到最大8格處,而不是只把第6缸汽缸油調大。第1缸~第5缸的汽缸油過量,致使積碳嚴重、活塞環(huán)卡在環(huán)槽中。此后汽缸油再也沒調整過。4) 缸套橫向裂紋的原因。缸套產(chǎn)生裂紋的原 因很多,缸套的拉缸、汽缸內高溫燃氣的沖蝕、腐 蝕磨損與磨粒磨損,這些都有可能造成缸套裂紋。而這些原因造成的裂紋大多是縱向或者龜裂狀的撕 裂痕,顯然與橫向裂紋無關。在查閱了輪機日志及 詢問了相關輪機員后,發(fā)現(xiàn)該主機口琴閥從不拆檢、表面被油污嚴重污染、掃氣箱從不清潔,造成 掃氣箱積油及掃氣口積碳嚴重。在運行過程中大量 的碳灰被掃入汽缸中,造成缸套嚴重磨損,在缸套下部(活塞處于下止點時最下1道活塞環(huán)處)形 成凸肩。另外,缸套上下部本身存在較大的溫差, 氣口處缸套又存在截面積突變,在氣口處形成應力 集中。因此,活塞運行過程中在強大的拉缸力和凸 肩阻力作用下,氣口處就產(chǎn)生了橫向裂紋。1) 一對新運動副在相對運動時,2個摩擦表 面有肉眼看不見,但真實存在的毛刺和配合形狀的 差異,2個摩擦表面不可能形成面接觸,只在極少 數(shù)微凸起的峰處形成點接觸,其實際接觸面積很 小,僅為名義接觸面積的千分之幾乃至萬分之幾, 如此微小的接觸面卻要承受摩擦面上全部載荷,因 此,凸峰點受力非常嚴重,在相對運動的過程中, 凸峰點間相互擠壓,產(chǎn)生高溫熔化一焊接一撕裂的 過程。在沒有得到良好的磨合情況下,這種過程將在初期重復發(fā)生,導致拉缸甚至抱缸事故⑴。2) 對于工作機械來說,為了保證其工作性能 以及合理的運動間隙,必須進行適當?shù)睦鋮s。如果 沒有進行冷卻,相對運動的金屬表面溫度持續(xù)升 高,進而導致配合間隙的改變以及對金屬材料的剛 度和強度產(chǎn)生不利影響。但是冷卻過甚,又將帶走 柴油機的能量,損耗做功能力。因此,每臺柴油機 都在說明書中有建議冷卻溫度⑵。3) 關于汽缸注油量,柴油機說明書里有更詳細的規(guī)定。主要根據(jù)是:注油量=燃燒量+下落量 +存積量,當注油量超過某一值時,存積在活塞環(huán) 與環(huán)槽之間的滑油量過多,在高溫作用下結焦、積碳,使活塞環(huán)卡住而失去彈性,影響密封性能⑶。1) 機器的老化和損壞不可避免,但事故發(fā)生率可以降低。任何違反規(guī)定的操作和管理都是要不 得的。換新缸套、活塞環(huán),進行必要的磨合,不僅有利于柴油機良好運行,同時也提高了安全性和可 靠性。日常管理馬虎,柴油機口琴閥和掃氣箱清潔 保養(yǎng)缺失,最終導致因應力過大而產(chǎn)生橫向裂紋。另外,要強化安全意識,嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。決不能為趕船期,違反科學、野蠻操作。2) 加強機務主管部門對船舶現(xiàn)場監(jiān)督的工作力度,提高對故障船舶的跟蹤、技術指導。在多次 發(fā)生事故之后,應該及時組織相關技術人員進行原因調查和分析,找出對癥的處理措施以防范類似事 故的重復出現(xiàn)。3)要有相對固定的船員隊伍。頻繁更換輪機管理人員,會使職業(yè)穩(wěn)定性喪失。到期換崗,能拖 則拖,明明應該保養(yǎng)的工作由上一崗拖到下一崗、 再下一崗,導致小工作產(chǎn)生大問題。還有,船員的 職業(yè)操守、敬業(yè)精神也必須經(jīng)常宣講。只有每個船 員無論工期長短,都以本職工作為使命,認真履行 職責,許多不該發(fā)生的事故才可以避免。[1]胡強生.輪機維護與修理[M].大連:大連海事大 學出版社,2011.[2]周明順.船舶柴油機[M].大連:大連海事大學出 版社,2014.[3]盧恒榮,于敬來.主推進動力裝置[M].大連:大連 海事大學出版社,2014.
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